K - 42 - Den første Brunvollmotoren
På den første
utgaven av K42 var den med rammelagrene flenset til
veivhuset. Det ble i 1915 og 1916 produsert tre stykker av
disse, hvorav den første kom i drift i slutten av 1915.
Sylinderboringen
var 300 mm, og slaglengden 360 mm. Med 325 omdreininger i
minuttet kunne de nyeste utgavene yte ca. 56 hk.
Disse motorene
hadde sentrifugalregulator med regulatorloddene plassert i
koblingshjulet. Dette var en konstruksjon som ble benyttet
av flere motorprodusenter på den tiden, men den hadde sine
svakheter.
Det var en «muffe»
som på noen motorer ble beveget frem og tilbake på
veivakselen ved hjelp av lenker fra regulatorloddene. På
våre motorer presset loddene mot muffen uten lenker mens
muffen på sin side ble presset mot loddene ved hjelp av
regulatorfjæren.
Denne frem- og
tilbake bevegelsen ble, over en vippearm overført til en
kile som stakk inn mellom brennoljepumpens stempel, og det
faste anslaget som slo på pumpen. Når motoren øket i
omdreining ble kilen trukket ut, og når omdreiningstallet
gikk ned ble den trykket inn.
For at det hele
skulle bli i balanse var det montert en fjær i systemet, den
ble kalt regulatorfjæren. Fjæren ble strammet når en ønsket
full fart, og slakket når en ønsket sakte fart.
Dette var, i all
enkelhet, prinsippet for en sentrifugalregulator for de
totaktsmotorene som ble konstruert
den gang.
Dette var en regulator som ga
et
relativt jevnt omdreiningstall også i sjøgang.
Prinsippet med
sentrifugalregulatoren var selvsagt ikke noe nytt, men å
benytte den i forbindelse med regulering av innsprøytningen
av brennstoff-oljen på en glødehodemotor var relativt nytt.
Regulatoren hadde Jo blitt brukt adskillige ar tidligere i
forbindelse med dampmaskiner i forskjellige utførelser, men
også til noen glødehodemotorer.
Svakhetene med denne regulatoren slik
den var arrangert var flere. Det verste var at det ofte kom
sjøvann opp i den mekanismen som var
montert nede på akselen, slik at dette «beket» seg og ble
tregt, og i verste fall satte seg fast.
Men et annet problem var at det på en
liggende aksel med lavt omdreiningstall,
var en viss begrensning for hvor store loddene kunne være,
og ellers hvor stor bevegelse en kunne få til.
Så problemet lå egentlig i for lavt
omdreiningstall. Å øke omdreiningstallet kunne bare gjøres
ved en utveksling, og det hadde de ikke
utstyr til å lage. Å kjøpe de nødvendige tjenester hadde de
verken tid eller økonomi til, så de måtte bruke fantasien og
gjøre seg selvhjulpen.
Disse svakhetene var da også den
direkte årsak til at en ny vertikal regulator ble konstruert
allerede til den første A56 hk som ble levert i 1919. Denne
nye regulatoren var laget slik at en
kunne regulere tenningen meget nøyaktig og på en enkel måte,
mens motoren var i gang. Det vil si at tidspunktet for
innsprøytning av brennoljen kunne varieres mens motoren var
i gang.
Stillbar tenning
var forøvrig ikke noe nytt, og ble benyttet av flere
fabrikanter for a forandre tenningstidspunktet. Det var
imidlertid ikke vanlig at tenningen kunne varieres etter
belastningen mens motoren var igang. Den stillbare tenningen
gjorde det mulig a oppnå rimelige temperaturer ved
forskjellige belastninger. Det ga også muligheter for a
sløyfe innsprøyting av vann i toppen for a holde
temperaturen nede ved høyere belastninger enn tidligere.
På denne tiden ble
det sagt at kvaliteten på drivstoffet var forskjellig, slik
at dersom en fylte solarolje fra et selskap og fikk gode
driftsforhold en gang, kunne dette forandre seg dersom en
ved neste fylling brukte et annet selskap. Det er mulig
dette var noe man trodde mer enn hva som egentlig var
tilfelle, men det er en kjensgjerning at det til tider var
registrert forskjeller på solaroljen eller dieseloljen som
det kalles idag.
Konstruksjonen med
stillbar tenning som Brunvoll nå hadde laget, viste seg å
være så god at den ble beholdt på alle motortyper over 10
hk, unntatt på flersylindrede motorer av M typen.
Årsaken til det var
de variasjoner som nødvendigvis måtte oppstå i en motor hvor
stempel og sylinderlokk ble farget sammen”, og
kompresjons-rommet derfor ble forskjellig.
Formen på
stempeltoppen og luftkanalene kunne også bli litt
forskjellig, noe som igjen påvirket både innblåsingen av
frisk luft og utspylingen av forbrenningsgassene. Når
motorene ble «stempelrom», var det også i praksis gunstig a
stille tenningen litt frem. Varmebalansen kunne altså
forandres til det som ga den beste gange og beste effekt.
Men stillbar
tenning var egentlig en luksus som de fleste andre
fabrikanter som hadde hatt det, forlot fordi den ble for
dyr. Disse motorene måtte derfor stoppes for at tenningen
skulle kunne stilles. I mange tilfeller måtte motorpasseren
få en fagmann til å foreta en eventuell justering.
Systemet som
Brunvoll leverte, gjorde motoren noe dyrere enn andre
motorer, men motorpasseren kunne selv stille tenningen, slik
at han fikk motoren røykfri og at gangen ellers ble den
beste.
K 42 og de andre
motorene som ble konstruert av Brunvoll for 1921 hadde et
toppsystem hvor brennoljen ble innsprøytet gjennom en fast
«spiss». Dette ga dårlige forhold temperaturmessig mellom
tomgang og full fart. Den stillbare tenningen tok hand om
mye av problemet, men det var fortsatt nødvendig med
vanninnsprøyting på full belastning for å holde temperaturen
nede.
Slik
vanninnsprøyting ble foretatt ved at en pumpe ga
innsprøyting gjennom en spiss inn i toppen en kvart
omdreining etter at stempelet hadde passert toppstilling.
Det ville si at vannet kom inn i toppen i siste del av
arbeidsslaget og forsvant ut sammen med eksosen som damp.
Denne dampen ga kanskje et lite tilskudd til effekten i
tillegg til den kjølende virkningen vannet var beregnet for.
Noen motorfabrikker
sprøytet vannet inn på sylinderen på en slik måte at
spyleluften tok den med seg opp i forbrenningsrommet, men
dette ga unormalt stor slitasje i sylinderen og ble aldri
benyttet av Brunvoll. De fleste som benyttet systemet med
«sylindervann» benyttet ikke pumpe, men brukte bare en tank
som var plassert høyere enn motoren og benyttet på den måten
bare den naturlige fallhøyden. Reguleringen av vannmengden
skjedde bare ved hjelp av en nålekrane, og vannet ble blast
inn i sylinderen ved hjelp av spyleluften.
Effekten av dette
systemet vet jeg heller lite om, men Torfinn Akselvoll som
hadde sett systemet i bruk har fortalt meg at det var ganske
effektivt på noen motorer, selv om det ga enorme
tæringsforhold i sylinderen. Alle motorer levert fra
Brunvoll større enn 10 hk ble levert med vanninnsprøyting
helt frem til våren 1942. Fra da av ble det bare levert
etter ønske. Men vanninnsprøyting ble på denne tiden sjelden
benyttet annet enn på båter som hadde liten maskin i forhold
til båtens størrelse. De kunne på den måten presse noen
ekstra hestekrefter ut av motoren på lange kjøringer.
Vanninnsprøytning i forbrenningsrommet var forøvrig oftere
benyttet i varmt vær enn vinters tid.
Motorene hadde den
første tiden strammingen som måtte til på regulatorfjæren
for å øke belastningen arrangert slik, at fjæren ble
strammet ved hjelp av et «kamstille».
Og vanninnsprøytning var selvfølgelig
bare nødvendig over en viss belastning, for motoren kunne
selvfølgelig gå utmerket med noe
redusert belastning og dermed mindre oljeforbruk.
I denne anledning
må jeg nevne en sann historie fra en gammel kunde som hadde
en motor med regulator av denne typen med kamstille oppe i
rorhuset. Denne kunden var kjent for a være meget
nøysom, ja nesten i meste laget, men han var alltid i
stand til a gjøre opp for seg.
En dag han lå ved
kai etter endt fiske og skulle til å legge fra kai for
å dra
hjem kom noen ungdommer som hadde vært på rangel og spurte
om de kunne få bli med hjem.
Gubben, som hadde
ungdommer selv, hadde selvfølgelig ingen problemer med
å ta
guttene med. På turen gikk gubben frem i lugaren for å koke
kaffe mens de mer eller mindre animerte ungdommene skulle
styre båten. Navigeringen var visstnok ikke noe problem, men
ungdommene syntes det gikk for sent og ville benytte
anledningen til å øke farten. Derfor ga de på et hakk på
kamstillet og etter en liten stund et hakk til og så enda
et. Men så kom gubben tilbake til rorhuset med kaffien, og
stilte belastningen ned igjen til det han mente var normalt,
og så:
"I veit ka hakk ho ska ha, ska de gje ho noko meir so gje ho vatno".
Nøysom-heten
var stor, og vann var billig.
De tre første 42 hk
motorenes store svakhet var rammelagrene, noe som allerede
ble rettet på i 1916. Det ble da laget modell
til en ny bunnramme og stativ, og motor nr. 4 ble levert
samme &et. Av denne versjonen ble det laget 10 motorer fra
1916 til 1919.
Men alle disse
motorene ble, etter at den nye regulatoren ble konstruert,
etterhvert ombygget med den nye regulatoren, som viste seg å
være meget stabil. Regulatoren som ble tegnet til 56 hk
kunne ikke nyttes til 42 hk fordi den ble for stor, så det
måtte både nye tegninger og modeller til før den var
leveringsklar.
K42 gikk gjennom
flere forandringer etterhvert, og foruten diverse
topp-konstruksjoner med blant annet vridbar spiss ble det
allerede 1921 igjen laget ny bunnramme. Denne var formet
dobbel, slik som den som ble konstruert for A56. Den var
utkjærnet i vangene, noe som ga en stivere konstruksjon.
Denne utkjærningen gjorde det mulig å suge luften inn i
veivhuset gjennom luftventilene og bunnrammen, istedenfor
direkte gjennom luftventilene. Dette ga igjen en stillere
gang, noe som faktisk ble et lite konkurransemoment.
Og når det er sagt,
så hørte en luftsugingen fra de siste semidiesel-motorene
bade fra Wickmann og fra Union, som da var våre største
konkurrenter.
K42 skulle
etterhvert bli utsatt for stadige konstruktive inngrep, for
ikke si operasjoner, for den var en populær størrelse og jeg
vil nesten si samarbeidsvillig.
Før John Dahl
sluttet i firmaet og reiste til Amerika våren 1923, tegnet
han ny sylinder og stempel, hvor stempelet ble gjort lengere
for å få en motor hvor en kunne eliminere banking i
sylinderen når motoren begynte bli stempelrom.
En del små
finesser, som for eksempel en anordning hvor innsugningen av
spyleluften også sørget for å suge brukt smøreolje fra
rammelagrene inn i veivhuset, ble etter hvert gjort på alle
de største motortypene. Dette ble gjort for å redusere
forbruket av smøreolje, øke lønnsomheten og lage en
rensligere motor.
Smøreoljen ble
nemlig tatt vel vare på og filtrert gjennom ett tvistfilter,
og benyttet om igjen enten på smøreapparatet eller på
veikekopper.
I de tider var ikke
begrepet miljøvern kjent, men nøysomhet var kjent, og det
var ikke mye som ble kastet den tiden. Det ble tatt vare på
ting selv om en ikke regnet med å få bruk for dem, for en
kunne aldri vite. Dersom noe av denne mentaliteten hadde
eksistert idag, ville forurensningen være mindre, men
dessverre ville det nok ikke passe de fleste, for bruk- og
kast systemet har vunnet for stort inn pass i dagens
samfunn.
Av økonomiske, for
ikke å si miljømessige, årsaker ble også K42 igjen
omkonstruert i 1937 og fikk da, slik som den nye L50,
rullelager på veivakselen.
Motoren fikk fra da
av betegnelsen KA 42, hvor A- en betydde at det var en motor
med rullelager på veivakselen.
Samtidig som denne
konstruksjons forandring ble gjort, ble den også forsynt med
en ny utgave av regulatoren som tok hand om de svakheter som
den tidligere etter hvert hadde vist seg å ha. Innføringen
av rullelager på veivakselen medførte en vesentlig reduksjon
av smøreoljeforbruket, og vi fleipet i min læretid med at
disse rammelagrene kunne ga på oljelukten.
Og faktisk ble
dette nærmest virkelighet, for alle telefonene jeg har fått
gjennom tidene om hvordan disse lagrene skulle smøres
bekrefter at lagrene har måttet klare seg selv.
Dette var selvsagt
både galt og bra, for det ga liten omsetning av
reserve-deler, som var det vi skulle leve av ved siden av
det vi ellers produserte. Men det var bra på den måten at
kundene erfarte at produktene våre var slitesterke og
relativt billige å vedlikeholde.
Vi tror at også
dagens kunder etter-hvert har oppfattet oss og våre
produkter på samme måte, og det er mitt inderlige ønske at
denne firmapolitikken vil fortsette også heretter. En
fornøyd kunde forblir en god kunde.
Slik KA 42 nå var blitt, var det jeg
skulle begynne å gjøre meg kjent med da
jeg begynte i lære den 23. desember 1940. Den hadde da fått
en ny toppkonstruksjon som ble kalt skråtoppen, fordi
glødekulen sto på skrå inn på toppen. En montør som arbeidet
hos oss den gang kalte den bedehustoppen, fordi den hellet
på hodet.
I 1943 fikk motoren
en ny forandring, den ble forsynt med et nålelager i
kryss-lageret (lageret inne i stempelet). Dette var da en
stor forbedring på flere måter. Dette var et lager som ikke
gikk varmt, dermed unngikk vil ukontrollerte utvidelser av
stempelet, som ofte resulterte i fastkjøring.
Under krigen hadde
vi også problemer med å skaffe nødvendige råstoffer til å
støpe det metallgodset som ble benyttet til kryss lager,
derfor kom nålelagrene som en redning.
Krysslagrene ble
som nevnt annet sted støpt i firmaets egen legering, men
under krigen ble det nok jukset endel, hvor gammel spon ble
vurdert på beste måte og mikset så godt det lot seg gjøre.
Resultatet ble da også vekslende, og var man uheldig, var
det bare å prøve på igjen.
I 1943/44 innførte vi også den
hydrauliske omstyringen på K- motoren. Den hydrauliske
omstyringen var riktignok ikke ny, for den ble allerede
introdusert på den første to sylindrede 2CA 130 som var
under arbeide når fabrikken ble bombet våren 1940, men den
var ny for ensylindrede motorer. Dette ble jo en
modernisering som en skulle tro gjorde
motoren fullkommen, men det skulle komme mer.
Så sent som i 1958
ble K motoren omkonstruert til fettsmøring på rammelagrene
isteden for olje, som tross alt fremdeles hadde et lite
«oljesøl». Forandringen ble ikke gjort av hensyn til miljø,
men av hensyn til økonomi. Det er imidlertid en
kjennsgjerning at forbruket av oljeprodukter også denne gang
ble redusert.
Forandringen ble imidlertid gjort for å
spare arbeidstid, for erfaringene fra M motoren var så gode
at endringene ble enkle og utføre.
Endringen reduserte produksjonstiden med hele 25 timer.
K motoren var en motor som ble utviklet
etter kundenes behov gjennom 50 år. Det
er en kjennsgjerning at den traff markedet allerede fra
begynnelsen, og at den var populær, bekreftes av at den
overlevde i så mange år. Riktignok var den ikke alene om å
opparbeide tilliten til firmaet og dets produkter, men den
var den første og den ble den siste i firmaets
motor-historie. Alle de andre motor-størrelsene som jeg
etterhvert vil beskrive, har kanskje tilsammen gjort firmaet
mer kjent enn K 42 har gjort.
Når dette skrives,
er det vanskelig se bort fra det faktum at denne motoren og
alle andre størrelsene som ble produsert, hele tiden var
under forandring. De var med andre ord «up to date» til
enhver tid. Det vil igjen si at de ikke kom i den situasjon
at de ble gammeldagse før de fikk tid til komme i en ny
versjon.
Dersom en samler
opp erfaringer for å sette disse inn i en ny konstruksjon,
er det fare for at den nye konstruksjonen er for gammel når
den kommer på markedet.
Dette var faktisk
tilfelle med flere av de semidieselmotorene som ble
produsert rundt om i landet, spesielt før 1940. Vel, det er
mulig de tjente penger så lenge det varte, men …?
Jeg tror at det
også i dag er betenkelig samle opp erfaringer for så å sette
disse inn i en ny konstruksjon, uten at en har fornyet den
gamle konstruksjonen underveis.
Dette har det
alltid vært divergerende meninger om, men jeg ser det slik:
Enhver konstruksjon
bør bygge på erfaringer og nye ideer.
En ny konstruksjon
som ikke bygger på erfarte og lærte kunnskaper, og hvor man
vil forsøke nye materialer og metoder, vil naturlig nok
måtte få mange feil som det vil være nødvendig gjøre noe med
så snart feilene oppdages. Underveis ved bygging av prototyp
vil det komme nye oppdagelser som viser seg å være «en
uheldig løsning», i virkeligheten en erfaring.
Slike erfaringer
krever i de fleste tilfeller «brannslukking», enten man
liker det eller ei. Men også etter at konstruksjonene blir
satt i produksjon vil det alltid melde seg uforutsette
svakheter, disse må det alltid gjøres noe med umiddelbart.
Når så nye
konstruksjoner skal gjøres, skal en forsøke å rette på de
feil en har gjort i tidligere konstruksjoner, samtidig som
en vil introdusere nye ideer.
Det skulle bare
mangle om ikke nye ideer skulle få sin sjanse i en ny
konstruksjon. Men her ligger den store fallgruben, nye ideer
er vanskelig å sammenligne med gamle erfaringer. Derfor må
en være ekstra varsom der gamle erfaringer og nye ideer ikke
faller sammen, eller hvor det oppstår konflikt eller
meningsforskjeller.
Det er i denne
sammenheng viktig merke seg at utvikling ikke nødvendigvis
behøver a være nye konstruksjoner. Forbedring og ombygging
av gamle konstruksjoner er i høyeste grad videreutvikling og
i de fleste tilfeller også nyutvikling. En bil er nå en gang
en bil, og en stempelmotor er en stempelmotor. For å endre
på dette faktum er det faktisk nødvendig med helt nye
oppfinnelser eller produkter.
Det har alltid vært
et problem at erfaringer gjort i produksjon eller service om
forskjellige problemer, ikke alltid er kommet frem til den
som har kunnet gjøre noe med problemene.
Ofte kan nok det
komme av at de som arbeider med problemene ikke oppfatter
det som problem for de samme problemene gjentar seg flere
ganger. Verre er det dersom den som har myndighet til å
gjøre noe med problemet ikke oppfatter at det eksisterer et
problem, eller mener at dette far vi gjøre noe med når vi
foretar en ny konstruksjon.
En annen farlig
situasjon som jeg kjenner igjen, også fra meg selv, er «jeg
skal se på det så snart jeg får anledning, men minn meg på
det». Slike ting har lett for å gå i glemmeboken, og ofte
blir en ikke minnet om tingen fordi det lett oppfattes som
uvilje mot å gjøre noe med saken.
Selv om dette
gjennom tidene ikke har vært praksis, har det forekommet
oftere enn godt er, derfor vil jeg si at enhver slik
henvendelse om svakheter med produktene må vurderes omgående
og på bred basis for å få brakt på det rene om det virkelig
er noe problem. Er det det, må det straks tas bestemmelser
om hva som må gjøres.
Erfaringer er noe
som alle ansatte i et firma sitter inne med. Disse
erfaringene er i seg selv gode og nyttige, men ikke alltid
av direkte verdi ved nye konstruksjoner. Selv om erfaringene
som gjøres er riktige og viktige for den som gjør dem,
behøver nødvendigvis ikke konklusjonene han gjør seg være
riktige.
Uansett er det
viktig at disse erfaringene, eller kanskje heller
registreringene, kommer frem til de som kan sørge for at de
kommer til nytte i det arbeidet eller produktet som skal
leveres i ettertid.
Ofte er de samme
erfaringene registrert tidligere, men i et firma vil det
alltid komme nye ansatte som mangler erfaring, og for disse
er slike opplysninger alltid av stor interesse. Det heter at
«nye koster feier best», men for at det skal ha sin
riktighet må også de formes basert på gamle erfaringer.
I firmaets første
år og frem til 50-årene var det ingen problemer med
tilbakemeldingen av erfaringer. Årsaken var at det meste som
skjedde foregikk på fabrikken eller i dens umiddelbare
nærhet.
I 20-årene var det
ikke så mange ansatte, så erfaringene som ble hostet ble
omgående kjent for den som også kunne gjøre noe med
produktet.
Den første K
motoren jeg kom i kontakt med var produsert i 1917. Den
hadde opprinnelig regulator av typen med kile, men ble
ombygget i 20-årene. Denne båten som hørte hjemme i
Trøndelag, ble benyttet til smugling i forbudstiden.
På vei fra Tyskland
med sprit fikk den varmgang i veivlageret, så båten gikk inn
til Lysekil i Sverige for reparasjon. Mens båten lå der, ble
det muligens for kjedelig for mannskapet, for de klarte ikke
å motstå fristelsen med å smake på spriten. For å få dette
til uten å åpne den skalkede lasteromsluka, skar de hull i
lugarskottet, slik at de kunne ta ut en spritkanne den
veien.
Dersom de hadde
åpnet lasteluka var det mulig at noen kunne se hvilken last
de hadde, men de tenkte ikke på at mistanken ville komme
likevel så snart de viste seg etter å ha drukket.
Tollvesenet i Sverige hadde nok sin mistanke, og fikk
bekreftelsen da mannskapet var påvirket, derfor fikk nok det
norske tollvesenet beskjed om transporten. Da båten kom til
sitt bestemmelsessted i Norge, stod tollvesenet klar og
beslagla både båt og last.
Båten ble senere
kjøpt av brødrene Jensen, Å i Åfjorden og fikk da navnet
«Sulsfjord». De nye eierne tok vare på den delen av
lugarskottet hvor spriten ble hentet ut, og skottet var enda
intakt i krigsårene 1940 -1945.
Jensen skiftet ut
motoren i 1958 og satte inn en nyere brukt KA42. Den gamle
motoren som da var 41 år ble solgt for Kr. 8000.- og satt
inn i en gammel båt uten at den ble overhalt. Motoren var i
drift enda etter at den var blitt 50 år, men hvor mye lenger
vet vi ikke.
Mye av mitt
kjennskap til de eldste motorene, og som jeg her forsøker å
skrive om, tilegnet jeg meg gjennom det arbeidet jeg utførte
på denne motoren i krigsårene. Motoren var så gammel at den
vakte min nysgjerrighet. Derfor ble det stilt spørsmål både
til far og andre om deler av historien som ellers kanskje
ville ha gått tapt.